“通过多年的不断提升,不锈钢中板的成材率要想再提高1%,实在是太难了。”高佳春告诉记者。
高佳春是太钢不锈热轧厂安全生产技术科的质量主管。半年前,刚接手这活时,可把他愁坏了。
“别说是1%,就是0.1%,都很难。但是面对严峻的市场形势,提高成材率却不失为企业降本增效的一个好办法。”
以一个常规品种为例,成材率提高1%,吨钢就可多挣几十元。如果是一些特殊品种,成材率提高1%,那利润就更可观了。高佳春与同事们先把思想统一了,又理清思路,便开始了第一步工作。
他与两个同事组成了一个小组。为了摸清现场情况,他们首先进行了跟班作业,记录、统计重点数据。那段时间,只要是生产不锈钢,他们一定就在现场跟着。20多天,不分昼夜。
原本相对固定的工作时间被打乱,吃饭、休息等作息时间也同样被打乱,被打乱的还有他们亲人的家庭生活。高佳春说,特殊情况特殊对待,只要有效果,这点付出值得。
情况摸清后,大家真还觉得有办法。他们认为首先要从源头上“卡死”。从坯料入手,高佳春与同事们商讨,共同拟定了一份相对精确的要料标准,送到了制造与质量管理部相关人员的手中。
该厂的一名技术人员给记者打开一份数据表格,指着上边密密麻麻的数据说:“这就是根据我们提出的要料标准,制造与质量管理部给我们的坯料情况。”这样的数据有四五千条。为了验证要料标准的合理性,高佳春与同事们每次拿到这个数据表后,都要一条一条地进行对比。然后,再对要料标准进行完善。
功夫不负有心人。在制造与质量管理部的支持配合下,按照他们提出要料标准的坯料,当月就节约不少。这份要料标准试行了三个月后,一份正式完善的要料标准就被固定下来。
与此同时,高佳春与同事们又把眼睛向内,盯到了过程控制上。为了通过职工操作提高成材率,各作业区组织了劳动竞赛,对重点岗位人员进行激励;此外,他们还找出了多种影响因素,以相应措施进行落实。
打开不锈热轧厂2013年成材率统计表,一条红线缓缓向上,这条代表着不锈钢中板成材率的红线,年底比年初提高了1% 。高佳春与他的同事们实现了既定目标,这份成果来之不易。
进入2014 年,他们给不锈钢中板的成材率提出了一个更具挑战性的目标。他们说,不管再难,办法总会有的。这需要勇气,更需要信心。
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