经过近3个月的数据跟踪,河北钢铁集团唐钢不锈钢公司1580轧线加热炉吨钢炉内积渣率已经降至0.18千克,停炉检修周期延长至12个月,仅降低氧化烧损一项每年就可直接增效330余万元。
该公司1580轧线目前使用的是2号高炉煤气加热炉。由于温度控制制度不合理、炉内氧含量偏高和换辊、检修、处理事故造成的钢坯长时间加热,钢坯氧化烧损严重,大量的氧化铁皮在炉内剥落,导致炉内积渣过快,严重影响了炉体的加热能力和加热效果,吨钢煤气消耗明显偏高,每隔半年就要进行一次停炉清渣检修。同时,严重的氧化烧损还影响了产品的成材率,造成加工成本升高;过多的氧化铁皮也造成了除鳞不净,容易在轧制过程中发生氧化铁皮压入。
该公司从去年上半年开始着手开展专项攻关,重新对钢坯的加热温度进行梳理。随着各项措施的逐步落实,1580mm轧线加热炉的氧化烧损比例明显降低。据近几个月的监测数据显示,预计全年可减少氧化铁皮生成量1440吨,积渣比例减少了1/3,加热炉吨钢煤气消耗稳定保持在300立方米以下。
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