上月,宝钢不锈冷轧厂CAPL机组开展了“产量、质量”创“双优”的劳动竞赛活动。机组合格率达97.56%,适中率达97.50%,超额完成既定目标,并突破了CAPL机组运行中长期存在的生产瓶颈。
冷轧厂组织CAPL机组技术人员及相关部门人员围绕提高机组生产效率和产品质量,制订了一系列措施,先后克服了生产高难度规格、来料工艺差异大、薄规格生产容易跑偏、机组缺员等诸多不利因素,实施了优化生产计划,缩短切换时间和生产工序减少生产准备时间;组织专人对高难度规格生产进行攻关,从而提升机组生产效率,释放机组产能;组织设备人员实施24小时现场保驾护航,保障设备稳定运行;要求生产技术室及时反馈质量问题,为机组提供技术支撑等措施。
由此,使产品切换次数从每月13次减少到9次,计划停机时间由每月45小时减少到27小时,设备停机次数和停机时间下降率为30%,机组有效作业率提升3.2%左右。
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