为了更好地满足产品用户需求,进入10月份以来,邢钢炼钢厂在组织不锈钢生产期间,对脱磷工序进行了工艺优化,共进行了12炉优化实验并取得成效。
一是通过喷灰模式、吹气模式的相互转换,实现了精确控制脱硅、脱磷渣碱度;二是通过使用适宜碱度、低粘度、流动性良好的熔渣,避免了罐口粘渣现象,且可使铁水罐倾翻直接大量倒出,缩短了扒渣时间;三是采用“吹气模式”保持对管路的经常性吹扫,使喷灰时更加通畅稳定;四是通过程序优化,以铁水液面为基准,设定了5个吹炼点,分别为距液面高度700-1100mm,此项优化更便于氧枪枪位的控制,实现了全过程化渣,同时终渣实现泡沫化,流动性增加,缓解了因炉渣粘度高粘扒渣耙和包嘴的问题。
炼钢厂通过采取上述措施,有效保障了不锈钢脱磷生产的顺行,为今后不锈钢生产积累了经验。
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