太钢炼钢二厂“质量月”活动成效明显,9月22日,该厂北区1号AOD(氩氧炉)下线炉龄达163次,创北区180吨AOD投产以来历史最好水平,9月份平均炉龄达150.3次,首次完成太钢预算目标。
AOD炉龄是反映AOD冶炼操作能力和控制水平的综合性指标,它不仅体现了耐材成本的降低,还反映了冶时、渣系、成分、温度等较强的控制能力和控制稳定性。
进入9月份以来,太钢炼钢二厂为进一步提升北区不锈钢质量水平,制定了一系列提升不锈钢质量的计划和措施,其中重点之一就是通过标准化操作提升关键指标,如全成分命中率、温度合格率、熔渣碱度合格率等。通过开展劳动竞赛、精细过程控制、二次造渣等工艺改进、过程节奏稳定控制等一系列工艺和管理办法,使过程指标大幅度提升:电炉保AOD平均温度提高了21℃,平均硅含量降低了0.10%,碱度合格率提高了15%以上,还原硅耗降低了1.2kg/t,全成分合格率提高了近一倍,每炉钢缩短冶炼时间4分钟,降低了熔渣对炉体渣线的侵蚀,避免了由于节奏不稳定导致的耐材忽冷忽热,以上指标的改善给炉龄提高奠定了坚实的基础。
同时,太钢炼钢二厂针对每个AOD炉役都建立了档案,从砌炉、烤炉、冶炼、下线、拆炉都进行了详细的数据跟踪和分析,对于侵蚀的薄弱环节制定了针对性措施,如侧枪环缝改进、过程最高温度控制、熔渣调整等,减小了薄弱环节的侵蚀,提高了炉龄。
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