重钢炼钢厂新区精炼作业区三座CAS底吹氩管网系统经过改造,大大提高了底吹氩成功率和底吹氩良好率,已取得了较好效果。
据悉,该作业区三座CAS底吹氩管网因底吹氩管网布局路线太长,管路阻力压力大,影响了CAS底吹氩效果,使CAS吹氩不正常,造成投产初期LF处理比高达90%,生产成本也高,制约了新区钢产量的规模上升。
为解决CAS吹氩管网的缺陷,该区前后两次对CAS底吹氩管网进行了改造,收到了一定效果,对打通CAS工艺路线起到了决定性作用。
但由于在2月份采用弱脱氧工艺,且大量生产AFT702低炭钢时,出现了钢水可浇性问题加重的趋势。为此,该作业区下决心再次改造CAS底吹氩管网,扩大硬管直径,改变管网路线,由一体阀直接连接到卷线盘,缩短了管网长度减小了管网阻力,取得了很好效果,同时,也大大提高了底吹氩的成功率和良好率,改善了AFT702钢水可浇性,为新区实现650万吨钢生产规模做好了前期准备工作。
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